按照机组年度检修计划,我公司为期32天的#5机#8炉大修工作于2009年4月18日正式拉开序幕。本次大修的目标是“安全、优质、高效、低耗”。此次大修,与以往相比,可谓亮点频闪。
亮点一:安全第一。大修前,各部门就及早做好了各项准备工作。对其各机组消缺工作和大修工作进行统筹安排、周密部署,编制了大修计划任务书,将每项大修项目及工期进行细化编制,明确了每项工作的项目责任人;对所有检修人员进行了安全思想教育,并进行了电力安规考试,对所有工作票签发人重新进行了梳理和考核,使每位员工树立“人人讲安全、时时想安全、处处要安全”的理念;对各班组所有起重、工器具进行了检查、校验.确保每个工器具的安全备用;大修中,以抓现场安全规范为主,重点做好施工现场反违章工作;针对这次大修参与人员广、交叉作业多等特点,加强危险点预控分析;各部门负责人、安全员、技术员全天现场巡视监督,确保大修计划安全有序向前推进;此外,大修现场红底白字的宣传条幅,一个个醒目的提示标语,时刻在提示着大家,当你忘我工作一时忽略的时候,当你累得腰都直不起来时,它会提醒你“安全常记心中”。
亮点二:优质高效。本次大修任务重,改造工作量大,时间短,根据公司安排,我们坚持以科学发展观为指导,以安全检修为基础,以“目标管理年活动”为依托,以“节能降耗、提高效益”为重点,对检修质量进行全方位全过程控制,充分发挥好首席工程师、首席技师及专工的先锋模范作用,做到“设备零损坏.人员零伤害,安全零事故”。认真落实检修质量验收制度,精益求精做好各项大修工作,争创全优工程。按规定。135MW机组正常大修时间为45天。由于考虑到全年发电计划及全厂机组的优化运行,把这次大修计划时间调整为32天,控制工期30天,整整缩短了13天,为此,我们在停机前做了充分的准备,制定了详细的机组滑参数停机方法及具体要求,并对快冷装置的投用也作了具体布置,从这次滑参数停机及快冷投入效果来看,起到了预期的效果,从停机到拆保温间隔仅4天时间,比2006年#6机大修整整缩短了8天时间,为缩短大修工期,优质高效完成此次大修打下了坚实的基础。
亮点三:节能环保。本次#5机组大修除正常的标准检修项目外,重点突出了“节能降耗、绿色环保”的主题,其中以#8炉低氮燃烧器改造、#5机刷式汽封改造及解决#5机调节级压降大为重头戏。低氮燃烧器改造使用世界领先技术采用炉内空气分级燃烧技术,改造完成后,NOx排放量将在现有基础上降低30%(≤300mg/Nm3),飞灰含碳量在现有基础上降低25%,降低至1.45%,这样全年可减少氮氧化物排放量800吨,将减少环保排污费支出100万元;全年降低飞灰含碳量折合节约标煤1500吨,可节约资金约135万元。本次#5汽轮机大修将对高、中、低压缸共20道常规汽封改为刷式汽封,以提高机组缸效,降低热耗值,预计改造后汽轮机热耗将下降70-80kj/kwh,机组热效率提高0.5个百分点,机组发电标煤耗将下降3g/kwh,全年可节约标煤2400吨,可节约燃煤费用216万元。#5机调节级压降目前比设计偏大约1.0Mpa,温降偏大15℃,如果本次大修能解决此压降问题,汽轮机热耗可降低100kj/kwh,机组热效率可提高0.6个百分点,全年可节约标煤3100吨,可节约燃煤费用275万元。另外,#8炉排粉风机液力偶合器改造及#5机凝结水泵去除一级叶轮改造等技改项目也将在这次大修中完成,本次大修技术改造投入资金为500万元,这些改造在节能降耗提高经济效益的同时,也将会带来巨大的社会效益。
亮点四:文明检修。是不是一次成功的大修,从现场的管理和整洁程度就能看出端倪,清洁检修,规范检修也一直是我们检修部门对每个检修人员的基本要求,特别是大修时,大到几十吨重的汽缸、转子,小到一颗螺丝、螺帽,成千上万的零部件,如果没有规范整齐的排放,做好标记,现场可能到处是一片狼藉,检修工会因为找这找那而浪费大量的时间,降低工作效率,更谈不上检修的质量。为此在大修开始前就做好标牌,划分了本体区,辅机区,工作区,休息区等,让大家把拆下来的零件按区域整齐摆放,使大家一看就清清楚楚,现场有专人对其进行监督,并对每天使用的易耗品及工具进行登记发放,减少了浪费和工具的流失。每天下班前对检修场地进行打扫,保证现场卫生的整洁,外协检修的同仁看了,都说:“这么整洁规范的检修现场是我们学习的榜样”。这次大修,真正做到了将文明检修作为重要工作来抓,力求达到人员、设备、环境的和谐,做到了工完料尽场地清。
目前,大修工作正按计划有条不紊地进行,各项检修工作正全面展开,相信有这样一支特别能团结、特别能协作、特别能奉献、特别能吃苦、特别能打硬仗的检修队伍,我们一定能不辱使命,在保证其它机组安全稳定运行的前提下,一定能够安全、优质、高效、低耗完成#5机#8炉的大修任务。 (生技部)